甲苯氧化装置是该企业的最重要一环,是以甲苯为原料生产苯甲酸的装置。2021年7月13日,某化工厂因工艺需要对B氧化装置增加风量,由8000Nm3/h增加到8500Nm3/h后,操作人员突然发现反应装置液位缓慢下降,压力逐渐升高,在进行相关补救操作后,现象依旧没有显著改善。随后与四个分相器相连的下级分层槽出料流量迅速上升直至超出流量计量程值,第四级分相器压力PT-01125B报警(压力值0.74MPa),操作人员将流程图切换到B装置尾气处理画面,发现第四级分相器压力调节阀PV-01125B处于手动状态……故障的真正原因是什么呢?又该如何避免此类事故的发生呢?
*尾气处理流程图
注:红色方框为四级分相器温度TT-01117b 压力 PT-01125B 控制阀PV-01125B
*PT-01125B现场安装位置
*DCS系统报警记录
*分层槽流量DCS趋势
*PT-01125B“掉零”DCS趋势图
*控制阀PV-01125B切回自动DCS画面
01. 对于关键工艺点可选择可靠性较高的仪表。特别是对于选择插入式法兰的仪表,因与设备相连的根部没有阀门,一旦发生故障,在不停工的情况下几乎无法更换。
02. 与工艺、安全技术部门共同研究,设置合适的报警分级和报警管理。
03. 完善操作规程,对报警参数追查到底并检查相关调节、联锁回路是否处于正常状态。
04. 与工艺技术部门研究能否改变仪表选型,如采用平法兰加装根部阀门。
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